稿件來源:中國煤炭報
變被動應(yīng)對為主動治理
——冀中能源峰峰集團(tuán)大社礦采用超前長壁注漿法治理片幫冒頂側(cè)記
“得抓緊時間打完這組長壁注漿孔,更有效地防治煤壁片幫。”扛起鉆具,李振明走得飛快。他要趕在下班前,打完最后一組注漿孔。
李振明是冀中能源峰峰集團(tuán)大社礦一采區(qū)班長。自從采用了超前長壁注漿法治理片幫冒頂,他們的工效提高了,干勁也更足了。
超前長壁注漿法是大社礦應(yīng)用于極破碎厚煤層回采工作面的一種全新生產(chǎn)工藝。這在冀中能源集團(tuán)尚屬首家。此法不僅簡化了工序流程,還有效減小了工作面干擾,特別是在工作面頂板治理、提升回采效率方面具有較高應(yīng)用價值。在日前召開的冀中能源 2024 年度科學(xué)技術(shù)大會上,大社礦主導(dǎo)實(shí)施的“頂幫片冒采煤工作面超前長壁注漿治理研究與應(yīng)用”項(xiàng)目從 177項(xiàng)創(chuàng)新成果中脫穎而出,獲得創(chuàng)新獎。
老方法已不適應(yīng)新情況
“工作面片幫、冒頂與地質(zhì)條件有直接關(guān)系。”談及地壓,大社礦生產(chǎn)技術(shù)部主管技術(shù)員王言波說。
大社礦有 65 年開采史,目前已進(jìn)入生產(chǎn)末期。前期開采帶來的地質(zhì)擾動,造成井下巷道位移、彎曲,甚至影響地表的穩(wěn)定性。
王言波認(rèn)為,普遍采用地面注漿方式實(shí)施的瓦斯區(qū)域治理工程,對回采工作面頂板安全也有直接影響。“每天注入近 4000 噸水與粉煤灰的混合漿料,經(jīng)年累月產(chǎn)生的壓力自然而然作用于煤層,增大了頂板負(fù)荷及巷道地壓。”王言波說。
921103 工作面是大社礦主采工作面,長度近 150 米,設(shè)計采用 100 架液壓支架。受區(qū)域地質(zhì)條件影響,在第 60 架支架至第 100 架支架的60 米范圍內(nèi),出現(xiàn)經(jīng)常性碎砟片幫,導(dǎo)致月推采只有 25 米。
“支架上留不住砟、留不住煤,造成大面積倒架歪架,增加了回采過程中的拉架難度。”大社礦一采區(qū)主管技術(shù)的副區(qū)長胡斌說,以往處理此類片幫溜砟,主要采用及時移架支護(hù)頂板、提高支架初撐力和支護(hù)阻力、提高煤壁煤體強(qiáng)度等被動應(yīng)對的處理方式,“出了大力、流了大汗,收效甚微”。
王言波表示,為提高工作面煤體強(qiáng)度,幾年前,他們引入業(yè)內(nèi)廣泛應(yīng)用的使用化學(xué)材料注漿的工作面短壁注漿法治理片幫冒頂。只需在煤壁、頂板鉆出的注漿口內(nèi)注入化學(xué)漿料,30 分鐘至 60 分鐘就能反應(yīng)、凝固,進(jìn)而穩(wěn)定煤層壓力。
但在實(shí)際應(yīng)用中,胡斌發(fā)現(xiàn)了種種弊端。“一是化學(xué)漿料成本過高,每噸售價超過 2 萬元;二是只能利用設(shè)備檢修時間在工作面注漿作業(yè),無法與生產(chǎn)班組平行施工,且治理區(qū)域面積小,僅能加固工作面前深度 4 米左右的煤體;三是在井下限員情況下,每班仍需 3 個作業(yè)地點(diǎn) 9 人同時作業(yè),占用大量人力。”胡斌坦言,化學(xué)注漿法產(chǎn)生的局部高溫,有引發(fā)煤層自燃的重大安全風(fēng)險,是急需解決的難題。
注漿加固與工作面回采平行作業(yè)
大社礦礦長申扎根始終詬病這種“兵來將擋、水來土掩”的被動應(yīng)對方式。他試圖尋找一種既能安全注漿,又能使注漿加固與工作面回采平行作業(yè)的新模式。
“如果將化學(xué)注漿料更換為超細(xì)專用水泥呢?”一次井下帶班,申扎根在一處水泥注漿治水作業(yè)點(diǎn)駐足,扭頭問王言波。
“理論上可行,這樣既能降低材料成本,又能從根本上杜絕煤體發(fā)熱自燃。”王言波接過話茬后若有所思,“不過,仍需一種能夠促其快速凝固的添加劑作為輔料。”
大社礦的治理思路被專家肯定。專家推薦他們嘗試用超前長壁注漿法治理工作面片幫冒頂。
所謂超前長壁注漿法,即在平行于工作面前方煤壁 10 米處開孔打鉆。“以 921103 工作面為例,該工作面煤壁片幫冒頂長度為 60 米,我們將鉆孔深度設(shè)定為65米至70米 。”王言波說,注漿初期,他們采用平行鉆孔進(jìn)行注漿,由于注漿量較少,鉆孔布置較頻繁。為提高效率,中期改為斜孔注漿。在工作面臨近結(jié)束時,縮短超前距,恢復(fù)為平行鉆孔注漿。
具體施工由胡斌完成。他將鉆孔間距調(diào)整為10米,選定“玻璃酸”為超細(xì)水泥漿的凝固輔料。通過初期注漿觀察,胡斌分析認(rèn)為,6米至8米處易受采空區(qū)頂板跨落影響。“我們在鉆孔超前工作面煤壁7米至9米處對裂隙進(jìn)行注漿,煤體、頂板‘吃’漿量及凝固效果最佳。”胡斌說。
李振明擺脫了一成不變的檢修班下井作業(yè)習(xí)慣,他將9個工友分為3個班輪換作業(yè)。
“由于作業(yè)空間大、設(shè)備功率足,1 個注漿作業(yè)點(diǎn)就能解決整個工作面的片幫冒頂問題。”李振明說,由于長壁注漿是在超前工作面 10 米的運(yùn)料巷作業(yè)施工,實(shí)現(xiàn)了與采煤班組互不干擾、平行作業(yè),還提升了注漿效率及質(zhì)量。
“只有在工作面局部壓力不穩(wěn)定時,我們才會將短壁化學(xué)注漿作為補(bǔ)充處理措施。”李振明說。
超前長壁注漿法推而廣之
8 月,采煤區(qū)生產(chǎn)任務(wù)超額完成,輕松向前推進(jìn)了 50 米。礦上給了嘉獎,胡斌連走路都哼著小曲兒。閑暇時間,他掰著手指為記者算起了賬。
“你看,采用短壁注漿法的注漿費(fèi)用是每米3萬元,現(xiàn)在將短壁注漿法與超前長壁注漿法相結(jié)合,注漿費(fèi)用是每米1.4萬元,算下來每米注漿費(fèi)用少投入1.6萬元。”胡斌講得眉飛色舞,“還以921103工作面為例。工作面月人工費(fèi)用是 110萬元,我們測算采用超前長壁注漿法后能夠減少推采時間3.8 個月,這樣可減少人工費(fèi)用418 萬元。”
為此事興奮的還有房春雨。他是大社礦機(jī)電科科長,負(fù)責(zé)整個礦井原煤、矸石提升工作。房春雨直觀地感受到,采用超前長壁注漿工藝后,提升機(jī)電費(fèi)明顯降低了不少。
在房春雨看來,采用此工藝后,減少了工作面片幫掉砟,每天主、副井減少的矸石提升量在400噸左右,占總提升量的 13.4%。“僅此一項(xiàng),1天就能節(jié)省電費(fèi) 382.7 元。你可別小看這 382.7元,如果按照 921103工作面減少推采時間 3.8個月計算,總計可以節(jié)省電費(fèi) 4.36 萬元。”房春雨說。
與之毗鄰的羊東礦地質(zhì)構(gòu)成、煤炭賦存與大社礦相似。這段時間,峰峰集團(tuán)總工程師郝永軍忙于在羊東礦推廣超前長壁注漿法。“超前長壁注漿法開創(chuàng)了工作面煤壁破碎治理的新模式,由被動處理轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映爸卫恚岣吡松a(chǎn)安全保障能力,解決了復(fù)雜情況下破碎煤體加固難題,改善了作業(yè)環(huán)境,降低了煤壁片幫傷人幾率。”郝永軍表示,該工藝如在羊東礦試驗(yàn)成功,大社、羊東 2 礦預(yù)計可減少注漿、人工、材料費(fèi)用近 4000 萬元。(王海)