冀中能源井礦集團從細微處著手實施降本增效顯成效
今年下半年以來,冀中能源井礦集團基層各單位著力加強成本管控,切實理清“家底”,建立可溯化核算體系,形成制度化、規范化成本管控模式,多舉措實施降本增效顯成效。
鳳山化工公司不斷優化工藝過程管控,高質量完成了硝鈉造粒技術改造、亞鈉提純系統增設攪拌罐技術改造、4#離心機攪籠軸利舊安裝、一線16#泵更換安裝、散堿2#3#攪拌葉修復等各項工作任務,同時,加大修舊利廢力度,完成托盤修復8個、閥門修復4臺、機加工修復備品備件23件等修舊利廢工作,并針對硝酸鈉提純紡織袋不能重復利用情況,將機器封口改為人工捆口,每個紡織袋利用率達5次以上,進一步降低了生產成本。
工貿科技公司依托創新工作室,開展延長電阻爐軌道與天車接軌,共完成了30爐工件處理,鑄件大約180噸。試驗跟蹤裝出爐過程,效率提高一倍,并減少了人工成本。利用簡易材料制作完成防傾倒裝置,保證鐵水轉運過程中安全,實現消失模鐵水運轉每天3次,運轉過程中澆包穩定可靠,實現了安全生產。嚴控非生產性支出,物資領用、水電使用、辦公用品領用等非生產性支出同比降低15%以上。加強定額管理,加快回爐料的回收,做到了即產即清,回爐料回收率提高20%以上。
康和房地產公司在項目建設中,對材料進行合理規劃和使用,建立詳細的材料臺賬,對每一種材料的來源、數量、使用情況進行精準記錄。將拆除的模板實施分類整理,經過重新加工和加固后進行重復利用。嚴格按照操作規程拆卸活動腳手架,確保構配件完好無損并妥善保管以備后續項目使用。在材料采購環節,嚴格篩選環保、可回收利用的材料。截至9月24日,項目成本降低15%。
元氏礦業公司全方位壓縮非生產性支出,加強用水設備的日常維護和管理,加強夜間巡查,發現問題及時處理,杜絕跑、冒、滴、漏和長流水現象。合理安排紙質文件、資料、文稿的打印,最大限度壓縮打印內容、范圍、數量及頻次,月度用紙量。規范食堂管理,提高飯菜質量的同時,建立職工報餐群,每天上午8點半前,各部室上報用餐人數,根據職工用餐情況,合理采購食材,避免浪費現象,截至9月24日,非生產性支出壓減達20%以上。
(冀中能源井礦集團黨群工作部 張燕)