邢礦集團科技引領催生礦井發展新動能
上半年來,冀中能源邢礦集團煤炭板塊進一步深化科技創新,重點圍繞智能化、自動化水平提升,實現高質量少人化、無人化管理;依靠自動化、數字化技術和先進成熟工藝,從源頭減少了材料消耗、過程消耗,實現了礦井提質增效。
老母坡煤業在5103、3112工作面廣泛應用自動化開采系統,不僅減人50%以上,還使原煤日產量較長時間穩定在計劃指標以上水平。在面對“多煤種開采、含矸率高、質量不穩定”等不利因素,該公司采取“取優補劣”舉措提煤質,經技術人員攻關克難,使“3、5號煤配采項目”取得突破,運行高效,項目一經實施,即成功解決5號煤品質差、幾乎“無人問津”的難題,同時每摻配一噸煤即可增收數十元以上,預計年可多創效數千萬元。同時,淘汰高能耗設備,使噸煤電耗在原有基礎上下降近20%;采用新型端頭放煤支架和過度支架,提高資源回收率;對生活污水處理廠SB2系統進行升級改造,使處理能力提高了50%。除此之外,沿空留巷工藝、無煤柱開采技術、礦用絞車運輸監控設備等數十個科技攻關項目得到應用和推廣,為推動礦井低碳高效運行和質量效益提升提供了堅實的保障和支撐。
金谷煤業充分發揮技術優勢,從源頭抓起,對工作面進行設計優化,大大降低了支護成本,其中,二采區系統巷道及二采區回風下山將錨桿排距由0.9米優化為1.2米,取消了頂錨索支護,每米節省支護成本445.51元,累計優化1095米,節省支護成本48.78萬元,支護成本降低了37.4%。該公司還進一步對采掘布置進行技術優化,在10904工作面煤倉處開口施工二采區系統巷道,利用現有煤倉,減少了一個直徑8米×12米煤倉的施工工程量,節省資金投入約170萬元。他們還對沿空留巷預裂爆破參數進行了優化,將預裂炮孔間距由0.3米優化為0.4米,每米可少施工0.8個預裂炮孔,每米節省預裂炮孔施工費用329元,截至目前,在10905綜采工作面和11102充填工作面累計沿空留巷785米,已節省預裂炮孔施工費用25.83萬元,多回收煤炭資源2.36萬噸,創造效益2126萬元。
(邢礦集團黨委宣傳部 馬瑞)