利劍出鞘治“猛虎”
——河北省首個“定向順層鉆孔”消突試驗紀實
近年來,隨著礦井開采逐漸延伸,冀中股份東龐礦生產條件日益復雜,原有的瓦斯治理模式已經不能滿足采掘銜接需求。面對瓦斯“猛虎”的嚴峻挑戰,勤勞智慧的東龐人不斷引進瓦斯治理新技術、新工藝,探索瓦斯治理新途徑、新模式,劍指“猛虎”,讓瓦斯不再“任性”。
尋劍伏虎
為有效治理瓦斯,東龐礦持續引進瓦斯治理新技術、新工藝,尋找伏虎“利劍”。該礦調兵遣將到瓦斯治理經驗豐富的礦井“取經”,邀請國內瓦斯治理專家教授到礦“傳經送寶”,揣摩“猛虎”秉性,尋找其“軟肋”,開展瓦斯治理與利用專題研討、專家會診百余次。通過應用風動螺桿馬達鉆孔、實施布袋式除塵工藝改造、完成水力造穴及水力割縫抽采半徑考察等多項瓦斯治理舉措,使瓦斯治理工作不斷取得新突破。
為了有效解決瓦斯帶來的安全和生產制約,該礦瓦斯治理“先鋒”們在無數個夜里絞盡腦汁,經過數百次地優化技術方案和多次論證,決定在21218工作面切眼施工過程中,利用深孔定向鉆機開展“定向順層鉆孔”消突試驗。
“‘定向順層鉆孔’消突試驗,目前在全省尚屬首例,如果取得成功可大大縮短瓦斯治理周期,填補省內空白,實現安全、高效、精準治理瓦斯。”東龐礦瓦斯治理科副科長李曉紳介紹。
鋒芒初現
在工作面掘進前,必須采取區域防突措施,消除潛在瓦斯風險,“定向順層鉆孔”消突試驗改變了傳統的“底板巖巷、穿層鉆孔抽采瓦斯”的模式,利用深孔定向鉆機,根據煤層分布施工順層鉆孔,預抽區段煤層瓦斯,扼住瓦斯“猛虎”咽喉。
“定向順層鉆孔”消突試驗共分為兩個階段進行施工,第一階段51個鉆孔在軌道巷迎頭及左幫施工;第二階段44個鉆孔在21218補軌道巷施工,使整個工作面切眼塊段都處于鉆孔覆蓋范圍內,讓瓦斯“猛虎”無處藏身,做到了超前預抽瓦斯,以期達到快速圈定工作面的目的。
“定向順層鉆孔”消突試驗第一階段51個鉆孔于2020年12月10日完成施工,2021年1月26日,區域防突效果檢驗報告獲得冀中股份批復。
“定向順層鉆孔較之前施工底板巖巷方案可以減少瓦斯抽采鉆孔545個,并且提高了抽采的有效時間,單孔最高抽采濃度在75.1%,平均抽采濃度達到8%以上,效果是普通穿層鉆孔的3倍以上。通過第一階段各項抽采數據,進一步驗證了試驗總體方案的正確性、有效性。”東龐礦瓦斯治理科副科長郭會亮介紹。
第一階段瓦斯抽采結束后,該礦機掘隊負責21218工作面補軌道巷的施工,這也是對區域防突效果的一次考試,更是對“定向順層鉆孔”消突試驗第一階段治理效果的一次大考。
“在21218工作面補軌道巷施工過程中,我們保持每天7.2米的掘進速度,迎頭瓦斯濃度最高0.3%,巷道回風流瓦斯日平均濃度最高0.24%,實現了瓦斯‘零預警’、‘零超限’,進尺快、瓦斯濃度低,‘定向順層鉆孔’的效果顯而易見。”東龐礦機掘隊隊長張建紅說。
21218工作面補軌道巷在今年3月20日順利施工完成,得益于試驗良好的抽采效果,“定向順層鉆孔”消突第一階段試驗取得了圓滿成功。
磨劍成鋒
“封孔結束,接抽完成,最后一個鉆孔施工已經完成……”
6月24日,在該礦21218工作面,第二階段最后一個鉆孔施工完成,深孔鉆機隊職工張冰第一時間向調度室報告了這個好消息。
這標志著河北省首個“定向順層鉆孔”消突試驗鉆孔施工完成,開始進行第二階段瓦斯抽采工作。
在第二階段鉆孔施工過程中,深孔鉆機隊開展勞動競賽活動,將目標任務分解落實到每一個班組,極大地調動了全區職工的生產積極性,6月13日,深孔鉆機隊張新友班組創造了單班進尺102米記錄,是今年以來深孔鉆機隊單班進尺的最高記錄,并且實現“精準定向鉆進”,成孔率達90%以上,讓“利劍”更顯鋒芒。
該礦深孔鉆機隊隊長王圣普介紹:“我們根據第一階段施工經驗,研發出下護孔篩管工藝,使下篩管長度由第一階段孔深的60%提升到第二階段孔深的90%。此外,我們還研制了螺桿馬達快速檢測裝置,提高了鉆孔施工效率,較計劃提前13天完成第二階段鉆孔施工。”
磨劍利刃自成鋒,目前,該礦21218工作面切眼塊段正在進行“定向順層鉆孔”消突試驗的瓦斯抽采工作,在區域防突效果檢驗通過公司驗收后,將進行21218工作面切眼巷道的掘進工作。
“如果‘定向順層鉆孔’消突試驗整體取得成功,預計可以讓工作面提前半年圈定,還可以減少底板巖巷工程量385米,同時可以減少底板穿層鉆孔、水文地質鉆孔等一系列鉆孔工程量,按每米底板巖巷綜合成本4.5萬元計算,可以減少底板巖巷綜合資金投入1700余萬元。”瓦斯治理科科長宋洋洋說。
事實證明:瓦斯可防可治。經過執著探索,該礦逐漸形成了一條以“深孔定向鉆機、防噴除塵裝置、兩堵一注封孔、精細高效抽采”為核心的瓦斯防治之路,讓東龐礦煥發出勃勃生機,為企業發展提供了強勁動力。
(冀中股份東龐礦 張偉航)