在創(chuàng)新路上加速奔跑
——記冀中能源集團第四屆“大愛冀中”道德模范提名獎獲得者、冀中股份東龐礦機修廠職工胡文鵬
2015年9月,胡文鵬調(diào)入冀中股份東龐礦機修廠工作。這5年,胡文鵬的工作像被按下快進鍵。
“胡工,你可算回來了!21215工作面130號液壓支架電磁閥故障,無法挪動,我們修了好久,就是找不到原因……”
“好,我馬上下井。”2020年9月25日,剛從全國煤炭行業(yè)職業(yè)技能競賽領(lǐng)完獎的胡文鵬,回到單位的第一件事,就是下井檢修設備故障。他忙前忙后服務一線,腳下生風、語速飛快。
飛快的不止他的語速,還有他在創(chuàng)新路上奔跑的速度。
“打鐵”還需自身硬
2015年9月,胡文鵬來到東龐礦機修廠工作,他滿腔熱情,認為終于可以將所學專業(yè)知識應用到實踐中來了。
然而,現(xiàn)實無情地給他潑了一盆冷水:雖然自己是本科畢業(yè),有著扎實的電氣自動化理論基礎(chǔ),但是機修廠作為全礦電氣設備的檢修基地,設備種類多、疑難故障多,自己連一個最簡單的空氣開關(guān)都檢修不好,更不要說如何大展身手了。
善知不足,而后進步。
面對這種現(xiàn)狀,胡文鵬發(fā)揚“干一行、愛一行、鉆一行”的“螺絲釘精神”,從基礎(chǔ)的設備檢修開始學起。他知道,設備檢修是一個技術(shù)活,于是他主動拜請電修車間主任石聚云當他的師傅。
胡文鵬白天在車間和電工師傅們進行設備檢修,經(jīng)常一坐就是半天。到了晚上,他伏案研究,對照著設備說明書和原理圖總結(jié)一天學到的知識和遇到的難題。他就像海綿吸水一樣,不斷地汲取著知識。
“小胡是個大學生,能干、好學。我們中午下班的時候,他在檢修臺研究設備,等我們下午上班過來,他還在那里不斷地嘗試,一中午不休息,當時我就知道我這個徒弟有韌勁,一定能干出成績來!”石聚云自豪地說。
這樣的堅持和勤奮,加之專業(yè)優(yōu)勢,不到一年時間,胡文鵬就快速掌握了東龐礦關(guān)鍵性設備的特點以及故障的快速處理方法,可以在車間獨當一面,并在2017年冀中股份公司采掘電鉗工技術(shù)比武中以理論和實際操作總分第一的優(yōu)異成績,一舉奪魁,榮獲冀中股份公司采掘電鉗工技術(shù)狀元、邢臺市五一勞動獎章稱號。
用創(chuàng)新破解生產(chǎn)難題
從那以后,胡文鵬加快了技術(shù)創(chuàng)新的腳步,發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢為企業(yè)解決生產(chǎn)難題。
東龐礦掘進工作面使用的皮帶集控系統(tǒng)是在原有設備的基礎(chǔ)上改造而成,在不同工作面使用時要根據(jù)現(xiàn)場設備的不同,由廠家技術(shù)人員到現(xiàn)場進行程序改寫。有時由于廠家技術(shù)人員不能及時到達現(xiàn)場,導致工作不能按進度完成。
面對這個“卡脖子”的技術(shù)難題,胡文鵬看在眼里,急在心上。他毅然決定自學編程技術(shù),獨立完成程序的編寫。他自費500多元購買編程書籍,同時在專業(yè)網(wǎng)站上進行學習,每天下班后堅持自學4個小時以上。在試寫程序的時候,一次不成功、兩次不成功,連他自己都記不清嘗試過多少遍。
一次次的失敗,反而激起了他的斗志,他就像重壓下的彈簧一樣,壓力越大勁越足,他一次又一次地根據(jù)東龐礦的實際生產(chǎn)條件改寫著程序代碼……
有志者,事竟成,苦心人,天不負。通過近半年的努力,胡文鵬終于完成了程序的獨立編寫,使集控的使用不再有任何制約。
“我們青年人,更是要發(fā)揮創(chuàng)新創(chuàng)效主力軍的作用,服務企業(yè)、服務生產(chǎn)一線。”言語中,映射著胡文鵬對于創(chuàng)新成果帶來的滿足感、獲得感。
勇做獨當一面“實干家”
2019年,胡文鵬開始擔任東龐礦田權(quán)創(chuàng)新工作室?guī)ь^人,扛起了創(chuàng)新工作的大旗。目前,他已獲得國家專利一項,另一項專利正在審批過程中;完成省級成果4項,公司級創(chuàng)新成果13項,累計創(chuàng)造綜合經(jīng)濟效益500多萬元。
變頻器是采煤機的核心部件,內(nèi)部布局精密、結(jié)構(gòu)緊湊,拆解至少需要3個小時。以往變頻器發(fā)生故障后,無法對各部件進行檢測,職工依據(jù)故障代碼和檢修經(jīng)驗對可能損壞的部件進行更換、組裝后進行整體加載試驗。若故障沒有排除,則需要再次拆解、檢修、組裝,費時費力。為此,胡文鵬研發(fā)制作了一臺變頻器控制柜,可以快速實現(xiàn)對變頻器各部件的檢測,查找到故障點,檢修效率得到提升,檢修質(zhì)量得以充分保障。
“這臺控制柜所有元器件測試都是用快速插頭的方式進行連接,只要1分鐘就可以測出各元件的完好狀態(tài),有了它,我們再也不用擔心返工檢修的難題了。”機修廠電修車間職工劉繼申高興地說。
崗位永遠是發(fā)揮技術(shù)的大舞臺,胡文鵬不僅依靠創(chuàng)新提高檢修效率,還充分發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢節(jié)支降本。電路板屬于電氣設備的核心配件,發(fā)生故障后檢測難度大、更換成本高。胡文鵬帶領(lǐng)工作室成員將把各種開關(guān)插件電路板的維修復用作為節(jié)支降耗項目立項攻關(guān),他通過邊拆解邊繪制電路板內(nèi)部控制圖的原始方法去排查故障點,實現(xiàn)了電路板的“芯片級”維修,每年可節(jié)約成本20萬元以上。
“現(xiàn)在,從國家到企業(yè)都在鼓勵科技創(chuàng)新,創(chuàng)新也帶給我很大的成就感。接下來,我還要不斷鉆研,將創(chuàng)新進行到底……”談及未來,胡文鵬信心滿滿。
(冀中股份東龐礦 高明曉、羅福琴)